Året är 2007 och våren har gått över i försommar. Elsystemet på motorerna och hopkopplingen med båtens system är fixat. Kvar inför sjösättning är att felsöka kylproblemen på SB motor, förstärka urholkade spant under motorerna samt (äntligen) få dit eldsläckaren som redan var på gång 2006.
Kylsystem:
Under 2006 hade jag upptäckt att SB motor hoppade upp i maxtemp på mätaren vid varvtal över ca 3000 varv. Nu gällde det att hitta orsaken till dessa ev. överhettningsproblem.
Det första jag gjorde var att lossa tempgivarna på motorerna och kalibrera dem. För detta krävdes en kastrull med kokhett vatten och en termometer. Kastrullen ställdes i båten och resp motors tempgivare doppades ned i densamma. Genom att kolla mätarnas utslag på instrumentpanelen mot termometern i kastrullen kunde jag kolla noggranheten medan vattnet långsamt svalnade. Mätarna visade något olika (SB ca 6 grader mer än BB) men angav i övrigt rätt temperatur på några grader när, alltså helt OK för ändamålet.
Nästa punkt blev att riva termostathuset för koll av termostaterna. Här såg det inte så kul ut! Mycket rost i kanalerna, bypassventilerna kärvade och termostaterna var felmonterade. Den ena termostaten (SB) var också av annat utförande än originaltermostaten.
Felmonteringen av termostaterna bestod i att de monterats direkt mot insuget. På sjövattenkylda Crusaders är termostathuset byggt i två våningar. I den undre våningen kan vattnet rotera runt i blocket med hjälp av motorns egen vattenpump. Sjövattenpumpen är också kopplad till denna “våning” med fullt tryck. I övre våningen sitter termostaten samt en bypass-ventil som släpper ut en delmängd vatten till kyllimporna medans motorn fortfarande är kall internt. När så motorn blir varm öppnas termostaten och varmvatten går upp i övre våningen ut till limporna, varvid kallt sjövatten börjar strömma in i blocket.
Så funkar det när allt är rätt monterat, men sitter termostaten i nedre planet blir det ett vidöppet hål upp till övre planet och det kalla sjövattnet tar den vägen rätt ut via limporna. När termostaten väl öppnar kommer endast en mycket liten mängd kallt vatten att gå till motorblocket!
Allt nog med det! Att byta termostater (inhandlade hos Morosini i vintras, tillsammans med nya bypassventiler och packningar, jag hade ju mina misstankar…) och sätta dem på rätt plats var en en baggis, men mer krävdes för att få ordning på det hela.
Som ni kan se av bilderna var termostathusen fulla av “rostutväxter”. Dessa rengjordes noggrant och kanalerna ner i motorblocket sögs rena så gott det gick med en våtdammsugare kopplad till diverse smala slangar med massvis av silvertejp! Jag passade också på att renskrapa och lacka upp termostathuset när det ändå var demonterat. Slutligen bytte jag drivremmarna till generator och vattenpump, eftersom det är så mycket enklare med motorerna stående på verkstadsgolvet. (Impellern bytte jag förra våren.)
När båten senare kom i vattnet visade det sig att kuren hade hjälpt. Båda motorerna ligger nu på ca 65-70 grader oavsett belastning. Trots detta har jag planer på en konvertering till färskvattenkylning. Detta kräver lite mer eftertanke och jobb eftersom motorerna är så pass gamla, men jag har förstått att det finns fler i klubben med samma planer. Mer om detta längre ner i denna skrift.
Spant och bottenförstärkning:
När jag lyfte ur motorerna såg jag att spanten under motorn hade skurits ur ordentligt för att få plats med de nyare Crusadermotorerna. Trots detta hade tråget på BB motor legat och skavt mot ett av spanten, så jag skulle alltså behöva skära ur ännu mer. Detta kändes inte bra när man vet att 2 x 450 Kg ligger ovanför och skumpar upp och ned i vågorna. Två alternativ fanns: -Antingen lägga in hjälpspant mellan befintliga spant eller bygga stringers (längsgående förstärkningar) mellan motorbalkarna för att fördela krafterna på fler spant. Jag valde en kombination av detta.
Spantet direkt efter backslaget förstärktes på bredden samt höjdes något, eftersom det fanns plats för det. Detta spant sitter också mittför lyftpunkterna och får därför ta extra mycket stryk. Mellan detta spant och det främre huvudspantet precis framför motorerna monterades sedan 2 stringers (längsgående balkar) under varje motor. Deras form anpassade jag till motorerna för att få ut maximal höjd vilket är lika med styrka. Balkarna limmades sedan med epoxy till såväl botten som spanten, vilket innebär att de måste sågas loss den dan man vill byta botten, men den dan, den sorgen…
Där förstärkningen möter varje spant finns också ett “vatthål” så att ev vatten kan rinna ner i kölsvinet. Dessutom skall man aldrig låta ett föstärkningsknä gå ända ner i “hörnet” eftersom det ger upphov till stora spänningskoncentrationer, med risk för sprickbildning i hela fogen. Efteråt lackades allt upp med Rylards kölsvinsfärg som stämmer mycket väl med Riva´s originalfärg.
Förstärkning av lyftpunkter:
De flesta av er har säkert läst om min “nära döden”-upplevelse då jag nästan tappade Nina i backen vid torrsättningen efter mötet i Järvsö. Felet var helt och hållet mitt eget, så efter denna händelse ägnar jag mycket tid och tanke till att säkerställa att ingen upprepning skall ske. Vid själva händelsen uppstod ett kraftigt ryck i SB lyftpunkt i motorrummet då shacklet på BB sida öppnades. När jag nu plockat ur motorerna upptäckte jag att en spricka uppstått i själva motorbalken precis där SB lyftjärn är infäst. Med tanke på den punktbelastning som uppstår här var jag inte precis förvånad…
Givetvis lagade jag sprickan genom att limma i ett stycke mahogny, men för att minska risken för ett framtida haveri i den tidigare överbelastade balken, bestämde jag mig för att bygga om själva lyftjärnet på båda sidor akter om motorerna. Jag förlängde dem ca 20 cm föröver och akterut genom att svetsa på 2 st 10mm tjocka formsågade plåtbitar. I dessa borrades sedan hål för 4 st rostfria M10 bultar.
Med denna förändring uppnår jag följande: Själva motorbalken förstärks vid fästet och påfrestningarna hamnar nu på 7 bultar i stället för 3. Dessutom sprids lasten ut på en längre del av balken samt förs över till spanten framför och bakom den ursprungliga fästpunkten. Detta innebär att punktbelastningarna på hela aktre botten minskar vid lyft. Kanske en överilad gärning, eftersom Rivor inte tappas dagligen precis, men vem har sagt att det är fel med både hängslen och livrem?
Brandsläckare:
I år hade jag äntligen tid att montera brandsläckare i motorrummet. Jag är den typen som gillar såväl paraply som eldsläckare, eftersom Murphy då ser till att man slipper såväl regn som brand. Dessutom kan jag ju ha fel om Murphy och då sitter en fast installerad släckare aldrig fel!
Släcksystemet jag valde är baserat på Heptafluorpropane som är en ersättare för den numera förbjudna Halongasen. Tillverkare är BSCO Marine Fire System Inc. i USA. Flera olika tillverkare finns, t.ex. Seafire som också säljs i Sverige. Representant för BSCO är Sleipner AB. Heptafluorpropane fungerar liksom Halon genom att “inhibera” den komplicerade kemiska process som sker då syre förenar sig med ett brännbart ämne. Det handlar allstå inte om att tränga undan syret som vissa andra släckmedel gör. Fördelen med ämnet är att inga fasta restämnen bildas och volymen släckmedel som behövs är mycket mindre än vid användning av t.ex. CO2.
Släcksystemet utlöser automatiskt via en temperatursensor (mekanisk) som öppnar vid dryga 70 grader. Dessutom kan brandsläckaren utlösas manuellt via en wire och ett handtag placerat i kupéutrymmet. Automatiken är framförallt bra om något skulle hända i motorrummet när man lämnat båten. Under gång kan det innebära ett problem om utlösningen sker då en brand startar och motorerna är igång. Eftersom motorerna suger i sig stora mängder luft finns risken att släckämnet alltför snabbt försvinner ur motorrummet. För att råda bot på detta är släckaren försedd med en elektriskt trycksensor som dels visar status på släckaren via en lysdiod under instrumentpanelen i båten, dels kan användas för att stänga av motorerna via ett relä kopplat till tändningen. Ett sådant här system kostar ca 6-9000:- förutom installationen, som inte är svårare än att du klarar det själv.
Sommaren som kom & gick:
Sommaren kom, med regn, diskbråck, Run&Fun och 180 graders “flip over” med Ariston:en Piera! (Hon lär nu ha kommit under god vård hos en understundom varande klubbmedlem enl en liten fågels utsago…)
Nu är det höst (igen!) och Nina ligger inne på varvet vaggad i sin trailer. Som jag tidigare nämnt så har tankarna på färskvattenkylning av motorerna nu väckts till liv igen. Det som fick mig att åter fundera på detta var några mail från Lasse Kärkkäinen som håller på att renovera sin Timossi. Hans gamla original Ford V8 börjar troligen bli lite tunn i godset, varför han bad mig om råd vad gäller konvertering till färskvattenkylning. Nu är väl inte jag någon expert på detta ämne precis, så jag lät frågan gå vidare till Bengt Parmell med ett förflutet i branschen vad gäller värmeväxlare. Efter diverse utväxlande av mejl samt surfande på nätet bestämde jag mig för att helt enkelt gå till botten med problemet genom att förse Ninas motorer från -91 med färskvattenkylning.
Om det funkar är fördelarna många. Med glykol i motorns kylvatten rostar motorn näst intill inte alls. Sötvattenkylning medger också att en termostat med högre öppningstempteratur kan användas vilket ökar motorns effekt något och faktiskt också dess livslängd. Problem finns dock:
-Dels sägs det att det inte går att förse gamla motorer med färskvattenkylning eftersom all gammal rost i motorn då kan sätta igen värmeväxlaren eller ge upphov till korrosion i själva värmeväxlaren.
Dels är det svårt att få plats med värmeväxlaren, speciellt i en Aquarama med sina nedsänkta motorluckor som ligger dikt ovanpå motorernas luftfilter.
Kylarstatus per 07-10-20:
Ett förslag är att använda en industrivärmeväxlare som tillverkas enligt hårdare krav än vanliga motorkylare. Jag har surfat runt och hittat några alternativ som troligen har rätt kapacitet för motoreffekten. Än så länge har jag inte fått fram några priser, vilket är en nog så viktig parameter vid valet. Om en vanlig “båtkylare” kostar hälften kanske man kan leva med att den behöver bytas efter 10 år? En annan nackdel med industrikylare är att anslutningarna sitter monterade på ett sätt som i de flesta fall inte stämmer med motorns slanganslutningar. I värsta fall blir det då ett virrvarr av slangar hit och dit.
För att undersöka gängse alternativ gjorde jag häromdagen ett studiebesök hos Martec och den mycket sympatiske mannen Bertil Palmblad. Martec har tillverkat och importerat båtkylare så länge jag kan minnas, dessutom är Bertil själv veteranbåtsentusiast, bl.a. genom sitt ägande av hydroplanbåten “Snigeln”, som enligt Bertils egen utsago fortfarande innehar svenskt fartrekord med dryga 110 knop!
Bertil, som i och för sig är part i målet, hävdar med bestämdhet att det går alldeles utmärkt att konvertera äldre motorer till färskvattenkylning, bara man plockar ur bottenpluggarna i blocket (där samlas rosten) och sköljer väl. Fan tro´t, men rent principiellt är jag berädd att hålla med honom. För att kolla möjligheten att få plats med ett system i en Aquarama lät han mig också låna en komplett sats avsedd för Volvo V8 (GM) smallblock. Väl hemma igen monterade jag raskt ut BB motor ur Nina. (Det går lätt nu, sen elkablarna sitter i en gemensam kontakt!) SB motor fick sitta kvar för att ha något att mäta på när det gäller utrymmet.
Snart insåg jag att denna Volvokylare inte passade alls med anslutningarna på Riva Crusader motorn. Däremot var kylaren storlek och form i sig helt OK. När jag träffade Bertil påpekade han att det var fullt möjligt att ändra anslutningarnas dimension, vinkel och placering om så behövdes. Med de orden ringande i mina öron hamnade jag framför datorn och AutoCad under de närmast följande dagarna. Resultatet blev en ritning på en helt Riva Crusader 350 (i varje fall årsmodell -91) anpassad kylare. Ritningen gick iväg igår (19/10) så i nästa vecka får jag väl höra vad herr Palmbald har att säga om detta, och var priset hamnar? Leveranstiden lär i alla fall vara ca 4 veckor så det kan man väl stå ut med.
Tills dess jobbar jag vidare med att fräsa egna kylarfästen i aluminium för att få en riktigt tajt montering. Hur det slutar ber jag att få återkomma till i en nära framtid…
Så blev det…
Det visade sig att Bertil inte inom rimlig tid och till rimlig peng kunde uppfylla mina önskemål, så istället köptes 2 standard kylare till GM smallblock samt diverse kopparrör och flänsar i olika dimensioner. Nu kom gassvetsen samt s.k. kopparbrons och flussmedel väl till pass för att löda in nya anslutningar i rätt vinkel och dimension för att passa just mina motorer.
Summering 2022:
När allt passade som önskat lackades kylarna i rätt Crusader-kulör. Slutresultatet blev gott och motorerna har nu funkat utmärkt, förutom att jag 2019 rensade blocken på ännu mer rost som jag inte hade lyckats få ut 2007. Problemet upptäcktes i samband med ett toppras (2 krökta ventiler bakre cylinder) i samband med en uppstart på våren, men det är en helt annan historia!
2007 byggde jag en trailer till enligt ett helt annat koncept. Denna trailer har nu tagit NINA på att antal resor söderut i Europa under många år, och givit oss många roliga upplevelser och nya vänner, men även det är en helt annan historia!
Bakom pennskaftet:
/Olle Erlandsson